近日,潞安化工集团漳村煤矿自制单体柱放液装置既省时省力,又提升作业安全。小改革解决大问题,受到员工广泛好评。
综采工作面进风巷、中风巷、运巷超前支护段是由单体柱架棚支护,大量单体柱随工作面推进和支架移动,需要每天回撤单体柱,在回撤单体柱时工人要用长把工具(改锥)顶住三用阀里的阀门进行放液(乳化液),如果单体柱在端头、端尾老塘,此多为事故易发地,特别是端头老塘侧单体柱回撤时,工人处于有限的狭小空间作业,单体柱放液过程,其(单体柱)体积会收缩,顶板就容易突然垮落,造成冒顶埋人事故。且回撤单体柱放液时,作业人员需要近距离操作,一人观察周围环境,一人放液,另一人要扶稳单体柱,倘若未扶稳单体柱,就存在单体柱倾倒伤人风险,费时费力。 针对以上问题,该矿综采队技术骨干们大胆猜想,小心求证,反复对工具进行修理改进,最终制作了放液工具。放液工具主要是在原来的改锥尾部加了一个弧形弯头,制作过程中弧形弯头部分使用废旧的钢板碎屑蘸火后制作,尾部是一个套筒,可以焊接在改锥尾部。使用放液工具给单体柱放液时,将放液工具的弯头套在三用阀里,弯头顶住阀门自动放液,工作人员只需在三米处观察,等没有任何危险时进入将单体柱回撤。 单体柱放液装置结构简单,使用方便,无需工作人员一直用改锥放液,有效提高安全生产系数。同时,放液工具是在原有改锥上进行改进,没有增加作业人员的工具数量,也降低了工人的劳动强度,保证了检修效率,降低了生产成本。并将先前回撤单体柱要三人完成的工作,(一人放液,一人扶单体柱,一人观察周围环境),现在只需两人在单体柱收缩完抬出即可。按每天回撤单体柱节约投工1 人,按每工200 元计算,仅此一项每月就可节约 6000 元。(李辉) |